选煤厂煤泥水系统浮选改造

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 本文分析某选煤厂煤泥水系统存在的问题,针对煤泥特点,实施了煤泥水系统技术改造工程,新增浮选工艺系统,将现有尾煤泥一段浓缩、一段回收工艺改为两段浓缩、两段回收工艺。下面我们来看选煤厂煤泥水系统浮选改造。

一、煤泥水系统存在的问题

1、精煤产率低。由于精煤旋流器组溢流不经处理直接到浓缩机,浓缩处理后出中煤产品,大量低灰煤泥中精煤得不到回收,降低了精煤产率,不仅浪费了宝贵的入洗煤资源,还将低了选煤厂经济效益。

2、粗精煤煤泥灰分偏高。由于采用旋流器组浓缩,大量高灰细泥进入底流,故煤泥直线筛回收的粗精煤泥灰分(16-18%,要求11%以下)偏高,较最终精煤产品高出5-7点;同时回收的粗精煤泥掺入最终精煤,存在掺合不匀现象,影响精煤质量稳定。为了保证最终精煤灰分不超标,只有通过降低主旋流器分选密度的方法降低精煤灰分,相应降低精煤回收率为代价。

3、尾煤压滤机滤饼灰分偏低。精煤旋流器溢流和尾煤旋流器溢流直接进入浓缩机浓缩,浓缩机底流采用快开压滤机压滤。由于精煤旋流器溢流未经浮选,其中含有大量低灰细颗粒精煤,压滤机滤饼灰分偏低(19-21%),损失了大量的精煤。

4、尾煤压滤机富余量小。当总煤泥含量超过25%时,尾煤压滤机处理能力不足,循环水浓度增高,系统不能正常生产。

二、改造方案

新增浮选工艺系统,将现有尾煤泥一段浓缩、一段回收工艺改为两段浓缩、两段回收工艺。即精煤磁选机尾矿两台用0.4mm弧形筛截粗,筛上物用煤泥直线筛回收,掺入最终精煤;筛下物用一台XJM-KS16浮选机回收精煤,浮选尾矿与原中矸旋流器溢流混合后自流到一段浓缩机;浓缩机底流泵至一台筛缝2mm截粗弧形筛,筛上物进最终中煤产品,筛下水由沉降过滤式离心机回收,产品掺入中煤产品;离心液泵至二段浓缩机,添加絮凝剂改善沉降效果,底流泵至一台尾煤压滤机回收,溢流进循环水池利用。


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